1 閥芯的斷裂原因分析
在進(jìn)口的兩臺調節閥中,閥芯出現了斷裂。在調節閥解體檢查中,發(fā)現閥座和導向圈上都有螺紋,說(shuō)明這兩個(gè)部件是通過(guò)螺紋來(lái)連接的。螺紋很細,牙高很低,螺紋面較均勻,可推斷該螺紋是受到了腐蝕而變小變平的,當螺紋小到一定的程度后,使導向圈與閥座連接產(chǎn)生了松動(dòng),同時(shí)由于導向圈又受到流體的向下沖擊,使導向圈從閥座脫落。導向圈與閥座脫落后,閥芯下部就失去了“導向”,從該閥的閥芯和閥座的結構看,介質(zhì)在閥內部的流動(dòng)是激烈的湍流,這將對閥芯產(chǎn)生強烈的沖擊,使閥芯左右搖擺,因此出現了斷裂,見(jiàn)圖4。
2 掃描電鏡的微觀(guān)分析
對表1中的第5臺調節閥的閥芯和閥座進(jìn)行掃描電鏡的微觀(guān)分析。
閥芯 環(huán)表面即圖5中的“C”區域邊緣的形貌如圖6所示,圖左側為凹槽“C”區,可見(jiàn)有孔洞狀的凹坑,棱角較清晰;圖右側為柱面區,相對起伏較小,可見(jiàn)沙灘面的弧形波紋。顯示了兩種腐蝕形貌。凹槽“C”區高倍下可見(jiàn)隧道樣孔洞平行分布,深淺不一,表面呈片狀,與解理腐蝕面相關(guān),部分孔洞中發(fā)現有團狀夾雜物。柱狀面在高倍下可見(jiàn)漩渦狀花樣,且以階梯層狀為基底,表明腐蝕以晶體理解面均勻發(fā)展,而且顯示出腐蝕液在該表面的湍流沖刷過(guò)程。對閥芯的尾桿表面進(jìn)行微觀(guān)觀(guān)察可見(jiàn)表面起伏較小,呈較均勻的弧形微坑。高倍下,可見(jiàn)鱗狀花樣以及一些平行的直線(xiàn)狀小臺階,顯示出一定流速下全面腐蝕形貌。
閥座 環(huán)表面起伏大,蝕坑及腐蝕條紋十分清晰,呈現與沖刷相關(guān)的形貌,如圖7所示。高倍下,孔洞呈現坑道形態(tài),表面腐蝕花紋劃出基體組織的晶體位向及腐蝕流向。閥座內圈表面起伏較小,溝槽線(xiàn)條明晰,具有一定的方向性,與腐蝕性流體相關(guān)。高倍下可見(jiàn)層片狀腐蝕覆蓋物,覆蓋物可見(jiàn)溝槽(表明晶界優(yōu)先腐蝕)以及腐蝕小坑。
導向圈表面有層狀起伏,平行的細條紋清晰,呈現與沖涮及晶體相關(guān)的形貌。高倍下這些孔沿溝槽方向排列,表現出受腐蝕的形態(tài)。
由以上微觀(guān)和宏觀(guān)分析所見(jiàn)的形貌可推斷,閥芯外表和閥座的內腔表面均發(fā)生了腐蝕,為全面腐蝕及沖涮腐蝕。在閥內圈入口 環(huán)卡處,由于壓力大、流速高,使該處兩表面氧化膜溶解,加速腐蝕速率,并發(fā)生孔蝕。
3 X射線(xiàn)能譜分析
對閥芯和閥座的基材進(jìn)行X射線(xiàn)能譜分析,閥芯的成分:Ti(99.88%)、Fe(0.02%);閥座的成分:Ti(99.63%)、Fe(0.23%)、Pd(0.15%)。
對閥芯 環(huán)表面孔洞內夾雜物進(jìn)行X射線(xiàn)能譜分析,可見(jiàn)成分S(約50%)、Mo(約45.7%)及Ti(約4.2%)的峰線(xiàn),表明為Mo的硫化物。
閥座 環(huán)表面對腐蝕面進(jìn)行X射線(xiàn)能譜分析,可見(jiàn)Ti、F(約3.63%)、S(約0.12%)、Cl(約0.10%)、Fe(約1.03%);導向圈的腐蝕面除Ti外,還含有C(約16.9%)、F(約3.63%)等。
從以上分析看出,閥芯閥座基材的主要元素符合相關(guān)技術(shù)要求。在腐蝕面上發(fā)現了F元素,由于鈦性氟化物在溶液中不耐腐蝕,可推斷調節閥LCV-2203腐蝕主要是由于氟離子的作用。
[返回查看]
上一條信息:調節閥執行機構設計缺陷 下一條信息:調節閥的損壞情況分許
推薦產(chǎn)品:水冷式高溫蝶閥、百葉閥、四通分料閥、鑄鐵鑲銅閘門(mén)、鑄鐵鑲銅圓閘門(mén)、鑄鐵鑲銅方閘門(mén)、電動(dòng)式高溫蝶閥